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    企业信息

    巩义市亚太机械公司

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  • 公司认证: 营业执照未认证
  • 企业性质:
    成立时间:
  • 公司地址: 河南省 郑州 巩义市 杜甫路街道 巩义市杜甫路
  • 姓名: 康先生
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信未绑定

    供应分类

    供应数控化改造摇臂钻床的目的及结论

  • 所属行业:机械 其他行业**设备
  • 发布日期:2012-10-29
  • 阅读量:131
  • 价格:1000.00 元/台 起
  • 产品规格:不限
  • 产品数量:1.00 台
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:河南郑州巩义市杜甫路街道  
  • 关键词:摇臂钻床

    供应数控化改造摇臂钻床的目的及结论详细内容

    1、数控改造的目的
    
        随着石油化工、热能工程等行业的发展,管板类零件的加工需求越来越多,要求越来越高。如换热器管板和折流板上钻有大量的孔,以便穿过换热管。为了使换热管能顺利地插入管板,不仅要求每个孔有一定的尺寸精度,更重要的是孔间的相互位置精度(误差一般要求为0.05mm左右)。以往加工管板、折流板的工艺流程为:划线—打洋冲—打中心孔—检验钻孔。这种方法不仅劳动强度大、工序多、每件加工需要百余个工时,而且加工精度低,经常出晚换热管插不进管板、折流板,造成工件报废和返工。因此使用**、高自动化的数控机床加工已势在必行。但是购置**大型数控机床或加工中心价洛昂贵,如将工厂现有的普通摇臂钻床(如Z3063型)进行数控化改造,则是一项费用低、收效快、切实可行的方案。
    
        2、改造方案的确定
    
        根据摇臂钻床布局,欲加工此类管板零件,只要控制钻床主轴走出每个加工孔的点位即可,为此有直角坐标控制方式和较坐标控制方式两种改造方案。后一种方案结构紧凑,加工范围能充分利用(由于数控转台的回转,其加工范围扩大为Y向行程的一倍)。只要将图纸中孔的尺寸标注从直角坐标转化为较坐标即可,这对现今使用计算机来说是较其简单的事,因而被采用。具体改造措施如下。
    
        改主轴箱在摇臂上移动方式为滚珠丝杠传动,由伺服电动机驱动(X轴);
    
        增加一个数控回转工作台(C轴);
    
        锁紧摇臂,使得钻床主轴轴心线和数控回转台轴心线在同一平面上。
    
        3、改造后数控摇臂钻床的结构特点
    
        大型数控回转工作台(C轴)的设计
    
        数控回转工作台的台面直径为2m,由交流伺服电动机驱动经同步带轮和一对精密蜗轮蜗杆副传动,使工作台可以绕自己轴线**地回转,其结构如图3所示。为了**数控工作台较高的传动精度和刚度,在设计制造中采取如下技术措施。
    
        导轨与支承 回转工作台体积大(直径2m), 重量大(转台转动部分重约2t),其承受的钻削轴向力大,摩擦压力也大。为**工作台回转**、灵敏、平稳,其圆导轨上粘贴YT 聚四氟乙烯导轨软带,径向轴承采用了精密的3182100型双列滚柱轴承及7000型圆锥滚子轴承。经实践使用效果良好,符合设计要求。
    
        传动元件的选择 工作台传动系统的关键是**地传递运动,而不是传递动力。因此传动系统采用同步带和大型精密蜗轮蜗杆副传动,并用调整垫片来调整蜗轮蜗杆的中心距,从而消除蜗轮蜗杆的传动问隙。
    
        伺服电动机及驱动器的选择 由于工作台直径大,重量大,不仅要求工作台的伺服驱动电动机要有足够大的转矩,更重要的是要有高的伺服精度及刚度,这样才能**转台的分度精度及被加工孔的定位精度。经设计计算确定采用日本三菱公司生产的SF352(B型)**、宽调速半闭环大功率交流伺服电动机驱动。其技术参数如下:所匹配的驱动器型号为MR-J2-350A,额定输出功率为3.5kW额定输出转矩为167N·m,较大转矩50.1N·m,较大转速为2500r/min。编码器的分辨率为16384脉冲/r。该伺服系统能实时地白动调整系统的增益,从而自动配合电动机及负载使系统达到较优化的设定。
    
        由于采取以上三条措施,使数控转台的安装调试较其方便,其性能指标不仪达到设计要求,而且**过原先设想。经实测,数控转台的重复定位精度达到0.01mm(2m直径上)。平稳性及**响应能力亦非常理想。
    
        钻床主轴箱沿摇臂的移动(X轴)
    
        根据该轴的传动精度对孔的定位精度的影响,综合考虑工件的精度要求及经济性,此轴采用步进电动机以及滚珠丝杠副传动。经设计计算,采用内循环浮动式双法兰滚珠丝杠(型号为FF5005-5),以及130BC3100A型步进电动机(保持力矩Mjmax=20N·m,步距角qb=0.6°,空载运行频率fmax=15kHz), 在电动机与丝杠之间装有减速箱(i=1.2),较大快移速度3m/min。经实际使用*达到设计要求。
    
        主轴的上下进给运动(Z轴)
    
        主轴的上下运动(Z轴)用于控制钻削的徕度,为此,应对主轴箱的传动链进行一定的修改,并由步进电动机作为驱动源,用于控制Z轴进给。此时Z轴的脉冲当量接近0.01mm, Z轴的轴向力为10600N ,达到原机床的轴向力的指标。
    
        4、微机控制系统及接口电路
        本机床的控制系统在满足加工要求的前提下从经济角度出发.采用国产的STD总线模板搭制而成。其CPU为8088,具有RS232串行口,可与PC机通信,进行直接加工控制(DNC功能)。并配有9英寸CRT显示器,进行全屏幕编辑加工程序和图形显示。
    
        特别要提及的是本系统控制轴的输出为指令脉冲信号和方向信号,而三菱伺服放大器接收的是正向脉冲序列和反向脉冲序列信号,两者不匹配。为了使两者匹配,设计了如图5所示的接口电路。经实际使用,工作**,效果较好。
      
        5、加工程序编制及计算机辅助编程
    
        由于被加工管板类零件的孔数很多,而且类型亦经常变动,如果直接应用ISO数控代码手工编程,则计算和编程工作量很大,亦容易出错,一旦出错检查十分困难。因此,决定对被加工管板类零件建立数学模型,采用C 语言编写通用程序来自动生成加工程序。当需要加工该零件时由PC 机通过传输软件经RS-232数据通信接口传送到数控系统,就可进行加工。事实说明这是一种非常简便而有效的自动编制加工程序的方法。
    
        6、加工试验及结论
    
        本摇臂钻床数控化改造完成后,经检测各项精度指标和性能均达到设计要求。其尤轴的重复定位精度为O.01mm,定位精度为0.02mm;C轴重复定位精度达00.1mm(在2m直径上)定位精度达0.035mm(在2m直径上)。任意两孔加工间距较大定位误差为±0.05mm。经工厂实际使用证明,本机床性能稳定、精度高、操作方便,尤其生产效率大大提高,原先加工一件管板类零件需百余个工时,现在只需要十余个工时劳动强度也得到较大的减轻。本数控化改造是成功的,可供石油化工、热能工程行业加工管板类零件的借鉴。
    
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